石灰粉通過高壓壓球機成球用于生產(chǎn)電石在電石公司取得成功。使得石灰的石灰石單耗與焦 炭單耗顯著下降,在大幅降低石灰生產(chǎn)成本的同時。實現(xiàn)了電石生產(chǎn)“三廢”——石灰粉末的綜合利用。
電石生產(chǎn)工藝對投爐原材料粒度有特殊要求,石灰在投爐前必須進行篩分.以分離5 inln以下的石灰粉末.從而保證電石爐安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)。統(tǒng)計表明,篩下的石灰粉末量占投爐石灰量的10%~15%.電石生產(chǎn)廠家一般都將其作為三廢處理掉 石灰粉末的利用問題一直被電石行業(yè)所關(guān)注。到目前為止,國內(nèi)較成熟的工藝是將石灰粉作為炭化焦球的粘接劑而加以綜合利用.但其生產(chǎn)工藝占地面積大、環(huán)保治理難度高、使用效果不理想,未在行業(yè)內(nèi)推廣。另外,隨著20世紀末國內(nèi)引進空心電極技術(shù).有極少數(shù)廠家將石灰粉通過空心電極加入電石爐而加以綜合利用.但因其綜合運行成本高、存在一定安全隱患、易造成電石質(zhì)量下降等原因.也未在行業(yè)內(nèi)推廣。有些公司將石灰粉通過高壓成球機直接成球投入電石爐生產(chǎn)電石.石灰粉利用率達到95%以上,使得石灰生產(chǎn)成本顯著下降。
石灰粉末基本成正態(tài)分布。2 mm以下的粉末占總量90.O8%.其中0.5 mm以下的粉末占總量35.64%.5 mm以上的粉末僅占總量1.18%。從石灰粉的粒度分布看,基本滿足高壓成球機對物料粒度的要求。由于石灰粉原本作為廢料處理的.現(xiàn)成球用于電石生產(chǎn).出窯石灰的利用率大幅度提高,使得石灰的石灰石耗同比下降了5-3%.石灰的焦炭耗同比下降了12.2%。
高壓壓球機及相關(guān)設(shè)備投資僅需3O萬元.由此可見.石灰粉成球的投資收益是相當(dāng)高的.而且很好地解決了三廢排放問題。
(1)高壓壓球機對石灰粉末粒度組成有較高要求.石灰粉末粒度如達不到其要求.則成球效果很差.石灰粉球的強度也很差.基本不能用于電石生產(chǎn)。
(2)石灰粉球的強度不是很好.成球后的石灰粉球人倉的高度不能大于5 m.輸送路線要盡量縮短,以免石灰粉球在輸送途中碎裂成粉末。
(3)石灰粉成球用于電石生產(chǎn)的成功,是電石行業(yè)石灰粉綜合利用的一大創(chuàng)新.在資源日趨緊張的今天.該項技術(shù)的運用值得同行借鑒。